高溫平板
閘閥是煉油催化裂化裝置上的重要設備之一,工作于700~800℃、1~2MPa的石油煙氣中。其閥體材質為ZG1Cr18Ni9,毛坯重2150kg,澆注總重3342kg,形狀復雜(如圖1)。由于在高溫高壓的腐蝕介質中工作,因此對其鑄造質量有很高的要求,以防在高溫下發(fā)生油氣滲漏而造成質量事故。
但由于該閥體結構特殊,對其鑄件的致密性始終沒能得到很好地解決,試壓時經常出現滲漏現象,更為嚴重的是產品在使用過程中時常發(fā)生泄員問題,造成質量事故。作者在原有鑄造工藝基礎上,利用先進的鑄造工藝模擬軟件,結合生產實踐,通過鑄造過程溫度場和流動場的模擬分析,前后三次對鑄造工藝進行了改進,基本消除了閥體曾經出現的縮孔、縮松等鑄造缺陷,實現了閥體試壓無泄漏。
一、問題提出
該件原有的鑄造工藝見圖2,主要特點是四個法蘭采用立澆工藝,由4個明冒口分別對其進行補縮,同時在閥體的中間頂部,采用一個暗冒口進行補縮。澆注系統(tǒng)采用階梯式,即4個法蘭底部各進一條澆道,中間分型面處又設立4條澆道,以保證鋼液的充型平穩(wěn)。
但鑄件在機加工時,4個法蘭尤其是2個回法蘭鉆孔時,在圓孔內會發(fā)現一些近似孔洞類的鑄造缺陷。在水壓試驗時,有近1/4的圓孔發(fā)生滲漏現象。從表征來看,這些缺陷要么是氣孔,要么是疏松。在此前,工藝人員認為此缺陷是氣孔所致,并采取相關措施進行預防,如改用容易烘干的田基涂料、增強烘于措施等,但幾乎沒有太大的效果。因此,我們認為該缺陷主要是由于疏松所致,并就此進行了攻關。
二、原因分析
1、理論分析
從鑄件結構來看,該件的四個法蘭都是立式澆注。由于只能設置頂胃口,因此只能對法蘭頂部實現局部補縮。當鋼液凝固時,由于冒口補縮通道狹窄,導致法蘭的中下部存在孤立區(qū)。這些部位只能實現自補縮,在凝固后最終形成軸線性疏松。在用體交結的口環(huán)處存在較大熱節(jié),該部位甚至會形成縮孔缺陷。
從鑄造工藝來看,階梯式澆注系統(tǒng)不利于鑄件的順序凝固。由于用液是從鑄件底部進入,使先注入的鋼波最后填充到了冒口之中。這部分鋼液溫度較低,而最后充入法蘭底部的鋼液溫度較高,這樣形成了負的溫度梯度(即冒口溫度低,鑄件溫度高)。因此,胃口對鑄件無法實現有效補縮,加劇了疏松和縮孔的形成。
2、鑄造CAE數值分析
A、鑄造CAE軟件簡介
鑄造CAE是以傳統(tǒng)的鑄造工藝理論為基礎,運用傳熱學、流體學和數值分析理論,結合計算機軟硬件技術,對鑄造工藝進行輔助設計的軟件。其作用主要是:通過精準逼真的三維建模,提高了工藝人員對鑄件實體的形象認知,為下一步確定科學合理的鑄造工藝打下了良好的基礎;準確計算鑄件、澆督系統(tǒng)的重量及工藝出品率,為煉鋼生產提供了準確的產量目標,同時也提高了冶煉鋼液的利用率;通過流動場的模擬,預測澆注系統(tǒng)、澆注溫度的設計合理性,并預測充型過程中可能出現的冷隔、沖砂、粘砂等缺陷;通過溫度場的模擬,判斷整體工藝設計、冒口補績效果及其它部位的凝固狀況,有效預防鑄件的縮孔、縮松缺陷,根除了因設計不準確造成胃口太大而導致的鋼波浪費狀況,進一步提高了工藝出品率。其工藝流程如圖3。
本文采用華鑄CAE軟件對PZ900閥體的原鑄造工藝及改進后工藝,分別進行了純溫場、流動場以及純溫場和流動場耦合后的數值模擬分析。
B、原工藝純溫場的計算分析
純溫場模擬,是指鋼液在“瞬間充型、瞬間凝固”的理想條件下,在短時間(一般為幾分鐘)內即可完成數值計算,對鑄件的凝固收縮分析有一定的指導意義。圖之為原工藝在冒口進行后期補縮時刻的凝固狀況。綠色代表已凝固部分,紅色部分表示尚未凝固的液態(tài)。由圖可知,5個冒口尚未完全凝固,但4個法蘭以及口環(huán)處存在與冒口斷開但尚未凝固的區(qū)域(即孤立區(qū)),冒口對這些孤立區(qū)無法實現補縮,最終在此處形成縮松,造成閥體在壓力下產生泄漏。此結論與前面理論分析完全一致。
C、原工藝流動場與純溫場耦合后的計算分析
該過程是計算機在鋼液邊流動充型、邊傳熱凝固的條件下進行數值計算,由于邊界條件復雜,計算時間較長(該件需要16h)。由于考慮了鋼液充型時的傳熱因素,模擬結果與實際非常接近。圖5表明,該件4個法蘭的中下部及口環(huán)處存在孤立區(qū),這些部位最終會產生疏松。
三、工藝改進及模擬分析
為了實現法蘭的順序凝固,消除口環(huán)處的熱節(jié)效應,使冒口對鑄件充分補縮,最終確保鑄件組織致密,根據上述模擬結果,對原工藝進行了以下改進。
首先,為實現法蘭的順序凝固,采用外冷鐵對4個法蘭的中下部進行激冷,如圖6所示。在工藝設計時合理選用冷鐵板的厚度和結構,使其在發(fā)揮激冷作用的同時,避免法蘭表面產生冷隔和裂紋缺陷。由于冷鐵的激冷作用,使法蘭的中下部首先凝固,上部隨后凝固,冒口最后凝固,這樣便使鑄件實現了較為理想的順序凝固,消除了同時凝固容易出現的疏松缺陷。
設置冷鐵后鑄件的溫度場與流動場耦合凝固模擬,見圖7。
模擬可知,工藝改進后4個法蘭的中下部首先凝固,上部可由冒口補縮,這樣實現了順序凝固,消除了疏松缺陷。但口環(huán)處的熱節(jié)依然存在,需進一步采取措施。
為消除口環(huán)處的熱節(jié)效應,造型制芯時在此處設置蓄熱系數大、易導熱的鉻鐵礦砂(或鋯英砂),使此處由以前的最后凝固轉向與其相連的薄壁部位同時凝固,盡可能的消除縮松缺陷。
原工藝澆注系統(tǒng)下的溫度場與流動場耦合模擬的“鑄件色溫圖”,如圖8所示。此工藝的澆注系統(tǒng)使整個鑄型形成了負的溫度梯度(紅色代表低溫,綠色代表高溫),與前面理論分析相一致。很顯然,這樣很不利于鑄件的順序凝固,冒口也發(fā)揮不了應有的補縮作用。為此,我們設置了兩套澆注系統(tǒng),即從暗冒口處增加一條直澆道,再由暗冒口分別通向4個明冒口。實際澆注時,鋼液先從原工藝澆注系統(tǒng)進入,當鋼液充滿鑄件后,立即改從冒口澆注,這樣使高溫鋼液最后充入冒口,實現了負溫度梯度向正溫度梯度的逆轉,也使鑄件實現了順序凝固。(限于軟件限制,無法實現雙澆注系統(tǒng)的模擬)圖9為改進后工藝措施示意圖。
四、效果分析
在實際生產中,先后三次對改進后的工藝逐步進行了實施。實踐表明:每一次工藝改進鑄件質量都有顯著的提高。尤其是最近一次生產的閥體,完全采用了上述工藝,在機加工鉆孔時各法蘭螺紋孔及光孔內沒有發(fā)現任何疏松或縮孔缺陷;煤油滲漏檢查時沒有發(fā)現滲漏;2MPa壓力、10min水壓試驗時也未發(fā)現滲漏現象,試壓一次性合格。